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바이오 가스터빈 연소기의 비반응장과 반응장의 3차원 유동해석
안윤호(Yunho An),남삼식(Samsik Nam),최진훈(Jinhoon Choe),임지혁(Jihyuk Im),김호근(Hokeun Kim),전재철(Jaechul Chun) 한국추진공학회 2011 한국추진공학회 학술대회논문집 Vol.2011 No.5
최근 두산중공업은 바이오가스를 연료로 사용하는 가스터빈엔진을 개발하고 있다. 본 논문은 바이오 가스터빈엔진의 주요 구성품 중 하나인 연소기의 비반응장과 반응장 해석에 대한 것이다. 해석을 통해 연소기 설계 결과를 검증하고 다양한 Fuel Distribution Ratio에서의 연소기 작동 거동을 예측하였다. 해석 결과는 두산에서 자체 수행한 리그 시험 결과와 비교하였다. 해석 결과 연소기 압력 손실, 공기 분배비, 재순환 유동의 예측은 신뢰할 만한 수준이며, 낮은 Fuel Distribution Ratio 영역에서의 NOx 생성 추세는 다소 불일치하였다. Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd. has been recently developing the gas turbine engine using the biogas as fuel. This paper describes the non-reacting and reacting flow analysis of the combustor which is one of the main components in gas turbine engine. Through CFD analysis, investigation has been performed to evaluate the primary factors for aerodynamic design and to predict combustor behaviors during operation with various fuel distribution ratios. The calculation results are compared with rig test data, which reveals that CFD predictions such as pressure loss, air distribution ratio, and recirculation flow are quite reliable. The trend of NO formation was similar with the test, except the low fuel distribution ratio.
한국형발사체 75톤 연소기 기술검증시제(TDM#1) 연소 시험 결과
소윤석(Younseok So),이광진(Kwangjin Lee),김성혁(Sunghyuk Kim),김승한(Seunghan Kim),김채형(Chaehyoung Kim),서대반(Daeban Seo),우성필(Seongphil Woo),임지혁(Jihyuk Im),전준수(Junsu Jeon),조남경(Namkyung Cho),황창환(Changhwan Hwang),한영민( 한국추진공학회 2016 한국추진공학회 학술대회논문집 Vol.2016 No.5
본 논문에서는 한국항공우주연구원에서 수행한 연소기 연소 시험 중 고주파 연소 불안정이 발생한 시험결과를 반영하여 보수된 TDM#1의 연소 시험 결과에 대해서 기술하고자 한다. 시험 결과, 시험설비에서 시험대상체로의 추진제 공급은 안정적으로 공급 가능하며, 저압 연소시험은 연소 불안정성을 확인하기에는 낮은 연소 압력임을 재확인 할 수 있었다. This paper is described for the test results of repaired combustion chamber TDM#1 after hot firing test which was occurred to the high frequency combustion instability. This test was performed in KARI"s Naro Space Center. The results are as follows. CCTF is possible for the stable supply with estimated propellant flow rates into combustion chamber. The low pressure hot firing test is improper to know the combustion instability of combustion chamber.