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남창현(Nam Chang Hyun),김석분(Kim Seok Boon),박현주(Park Hyun Joo),황선진(Hwang Seon Jin) 대한전기학회 2008 대한전기학회 학술대회 논문집 Vol.2008 No.11
발 · 변전설비 중 중요한 설비의 하나로 손꼽히는 변압기는 운전 중 신뢰성 확보가 관건이라 할 수 있다. 최근 안정적 전력공급에 대한 요구가 증대됨에 따라 변압기 이상진단 기술지원 요청이 매년 증가하고 있으며, 특히 절연과 냉각작용이 주기능인 전기절연유의 자체 품질관리는 변압기 예방진단을 위해 시행하고 있는 유중가스분석 못지않게 중요하다. 이에 전력연구원에서는 1999년 전산가 간이측정 기구를 개발하여 별도의 분석의뢰 없이 현장에서 바로 측정하여 절연유의 품질관리에 적용할 수 있도록 한 바 있다. 본 논문은 2008년 l월부터 4개월간 12개 전력관리처에 배분하여 66㎸이상 급 모든 변압기의 전산가 현장측정을 완료하고 이에 대한 적용결과와 현장적용성을 검토하였다.
편측 및 양측 슬관절 전치환술후 C-반응성 단백 수치의 변화 양상
이수찬(Su-Chan Lee),윤지열(Ji-Yeol Yoon),정광암(Kwang-Am Jung),남창현(Chang-Hyun Nam),정숭현(Soong-Hyun Jung) 대한정형외과학회 2009 대한정형외과학회지 Vol.44 No.4
목적: 슬관절 전치환술 후 C-반응성 단백(C-reactive protein, CRP) 수치의 술 후 기간에 따른 변화 양상을 조사하였다. 또한 감염과 관련되어 CRP값이 의미 있게 차이를 보이는 술 후 기간을 조사하였다. 대상 및 방법: 편측 혹은 양측 동시 슬관절 전치환술을 시행 받은 2,315예에 대해 술 후 6개월까지 CRP 변화 양상을 기간 별로 나누어 후향적으로 분석하였다. 배제된 심부감염 19예의 CRP 변화 양상을 전체 조사군과 비교하였다. 결과: 슬관절 전치환술 후 CRP값은 술 후 3일 이내 최고값을 보이고 이후 감소하여 술후 15-28일 구간에서 정상화 되었다. 술 후 14일까지 편측군보다 양측 동시 수술군에서 CRP가 의미있게 증가되어 있었다(p<0.01). 그 이후의 CRP는 두 군 간의 차이가 없었다. 심부감염 증례군과 비교 시 술 후 8일 이후 CRP 차이가 통계적 의의를 보였다. 결론: 슬관절 전치환술 후 구간별 CRP 변화 양상은 감염에 대한 추시 관찰에 유용하며, 술 후 8일 이후 큰 차이를 보이거나 술 후 4주 이후도 CRP가 증가되어 있는 증례에서는 염증성 관절염이 아닌 경우 감염 가능성에 대해 유의해야 한다. Purpose: The objective of this study was to determine the patterns of C-reactive protein (CRP) changes during the postoperative period after total knee replacement (TKR), and to determine the CRP changes associated with infection after TKR. Materials and Methods: A retrospective analysis of the pattern of CRP changes during the first 6 postoperative months was conducted on 2,315 patients who underwent unilateral or simultaneous bilateral TKR. This data was also compared with the pattern of CRP changes which occurred in 19 patients with a deep prosthesis infection who were not enrolled in the main study. Results: The CRP levels peaked 3 days postoperatively, and then decreased to baseline levels at 15-28 days postoperatively. Within 14 days postoperatively, the CRP levels were significantly higher in the simultaneous bilateral TKA group than in the unilateral group (p<0.01). Thereafter, no significant difference in CRP levels existed between two groups. After the 8<SUP>th</SUP> postoperative day, a significant difference in CRP level existed between patients with and without deep prosthesis infections. Conclusion: CRP changes post-TKR provide an effective means of monitoring of infections. In cases of non-inflammatory arthritis in which the CRP levels are significantly difference after the 8<SUP>th</SUP> postoperative day or are elevated after the 4<SUP>th</SUP> postoperative week, an infection should be suspected.
박현주(Hyun-Joo Park),남창현(Chang-Hyun Nam),정년호(Nyun-Ho Jung) 대한전기학회 2010 전기학회논문지 Vol.59 No.10
For reliable operation of oil-filled electrical equipment, monitoring and maintenance of insulating oil is essential. Dissolved gas analysis(DGA) is widely used for monitoring faults in high voltage electrical equipment in service. Therefore, oil analysis should be monitored regularly during its service life. KEPCO has investigated thousands of dissolved gas analysis data since 1985, and conducted studies on the relationship of gas in oil analysis and internal inspection results of transformer. As the results, KEPCO revised criteria for transformer diagnosis and has applied it since 2008. Almost of 100 cases of internal inspection results since 2001 have been investigated. This paper presents the correlation of the fault-identifying gases with faults found in actual transformers and how should we approach to internal inspection of transformer by dissolved gas analysis.
박현주(Park Hyun Joo),남창현(Nam Chang Hyun),윤여찬(Yoon Yeo Chan) 대한전기학회 2006 대한전기학회 학술대회 논문집 Vol.2006 No.7
Oil-filled transformer technology has been around more than 100 years. The principle of operation in the same today as it has been for the previous decades. But all transformers have their life so it is important to know their useful life and the time for replacement. This paper will address this issue and provide the distribution transformer oil aging test results. Distribution transformer and laboratory specimens were externally heated to their respective maximum temperatures. Sample of oil and paper were removed at convenient intervals for testing. We believe that the results of this study will show the possibility of assessing the life of transformers.